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ADEV氧含量分析儀智能監(jiān)控:革新熔煉電除塵器硫含量控制策略|埃登威自動化系統(tǒng)設(shè)備(上海)有限公司

ADEV氧含量分析儀智能監(jiān)控:革新熔煉電除塵器硫含量控制策略


在熔煉電除塵器的工藝過程中,對硫含量的**控制是至關(guān)重要的,而這一過程在很大程度上依賴于對氧含量的準(zhǔn)確測量。確保原料,如金精礦和含硫銅精礦,在熔煉過程中的充分燃燒,是實(shí)現(xiàn)硫含量有效控制的關(guān)鍵。當(dāng)氧氣供應(yīng)不足時(shí),原料燃燒不充分,會導(dǎo)致煙灰中硫含量顯著上升,煙灰顏色變深且易于堵塞設(shè)備。此外,這些未充分燃燒的煙灰在高溫條件下可能引發(fā)二次燃燒,對電場設(shè)備構(gòu)成嚴(yán)重威脅,影響整個(gè)系統(tǒng)的順暢運(yùn)行。

某冶金企業(yè)采用了先進(jìn)的富氧底吹造锍捕金自熱熔煉技術(shù),通過**配比金精礦和含硫銅精礦進(jìn)行冶煉。為確保工藝的高效與穩(wěn)定,該企業(yè)在有色冶煉熔煉電除塵器工段引入了ADEV氧含量在線分析儀,以實(shí)時(shí)監(jiān)測工藝中的氧氣含量,從而實(shí)現(xiàn)對硫含量的**控制。ADEV氧含量分析儀智能監(jiān)控:革新熔煉電除塵器硫含量控制策略

具體而言,當(dāng)熔煉電除塵器進(jìn)口氧氣含量偏低時(shí),受高負(fù)壓影響,部分原料在底吹爐下料口處未能充分燃燒,隨后隨煙氣進(jìn)入熔煉余熱鍋爐的上升煙道,*終進(jìn)入電除塵器。此時(shí),煙灰中的硫含量較高,顏色深黑,易于在設(shè)備內(nèi)部掛壁并堆積,同時(shí)含有大量可燃物質(zhì)。在電場的高溫環(huán)境下,這些可燃物質(zhì)一旦接觸到空氣,就可能引發(fā)二次燃燒,導(dǎo)致電場溫度升高,對電場設(shè)備造成損害。ADEV氧含量分析儀智能監(jiān)控:革新熔煉電除塵器硫含量控制策略

以2020年某公司熔煉系統(tǒng)的試生產(chǎn)為例,由于工藝尚未優(yōu)化,系統(tǒng)面臨了多重挑戰(zhàn):白煙塵含硫量高、顏色發(fā)黑、結(jié)塊嚴(yán)重,導(dǎo)致硫流失;二次燃燒頻發(fā),黑色煙灰堵塞灰斗,迫使熔煉底吹爐停機(jī)檢修;陽極板、陰極板在高溫下變形,影響設(shè)備安 全運(yùn)行;電除塵器收集的煙塵在倉式泵中自燃結(jié)塊,導(dǎo)致設(shè)備無法正常使用;人工接包勞動量大,**隱患高;打包煙灰因溫度過高而燒毀編織袋,甚至發(fā)生自燃。

為解決這些問題,該公司在熔煉電除塵器出口處安裝了ADEV氧含量在線分析儀。通過實(shí)時(shí)監(jiān)測電除塵器出口的氧氣含量,操作人員能夠及時(shí)調(diào)整補(bǔ)負(fù)壓和補(bǔ)風(fēng),將氧氣濃度從1%提升至5%。這一調(diào)整顯著降低了白煙塵中的硫含量,從12%降至7%,煙灰顏色變?yōu)榛野咨页矢缮?,二次燃燒現(xiàn)象得以消除。同時(shí),電除塵器的收塵效率大幅提升,倉式泵中未再出現(xiàn)結(jié)焦問題,整個(gè)工藝恢復(fù)穩(wěn)定運(yùn)行。ADEV氧含量分析儀智能監(jiān)控:革新熔煉電除塵器硫含量控制策略

通過ADEV氧含量在線分析儀的應(yīng)用,操作人員能夠?qū)崟r(shí)掌握氧氣含量信息,及時(shí)調(diào)整工藝參數(shù),確保原料的充分燃燒和硫含量的有效控制。這不僅提升了產(chǎn)品質(zhì)量和工藝效率,還有效降低了設(shè)備堵塞和損壞的風(fēng)險(xiǎn),為系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保障。

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